基于系統(tǒng)動力學(xué)分析了問題。我模擬了煉油廠的燃料消耗與裂解氣產(chǎn)量隨時間的變化。根據(jù)我的計算機(jī)系統(tǒng)動態(tài)分析,關(guān)鍵問題是延遲焦化裝置裂解氣的循環(huán)生產(chǎn)。我給煉油廠總經(jīng)理的報告的結(jié)論是:
①液化石油氣蒸發(fā)器對延遲焦化裝置裂解氣產(chǎn)量的變化反應(yīng)太慢。
②焦化器和蒸發(fā)器的系統(tǒng)時間常數(shù)不同步。
③必須開發(fā)一種基于實(shí)時動態(tài)的前饋式先進(jìn)計算機(jī)控制,以使焦化蒸發(fā)器系統(tǒng)達(dá)到動態(tài)實(shí)時平衡。
④應(yīng)該聘請一組外部顧問,即這項(xiàng)技術(shù)的專家來提供這項(xiàng)計算機(jī)技術(shù)。
六個月過去了。如圖1所示,復(fù)雜的前饋計算機(jī)系統(tǒng)被集成到液化石油氣補(bǔ)給和燃料控制中。

圖1?3由液化石油氣補(bǔ)給控制閥故障引起的無意燃燒是分程壓力控制的一個例子
煉油廠的火炬一如既往地繼續(xù)著?,F(xiàn)在怎么辦?
心疼,氣餒,沮喪,我出去看蒸發(fā)器。我看了蒸發(fā)器好幾個小時。過了一會兒,我注意到燃料氣體系統(tǒng)的壓力在下降。這每3小時發(fā)生一次,是由延遲焦化裝置的周期操作引起的。這很正常。
燃?xì)鈮毫ο陆祵?dǎo)致液化石油氣補(bǔ)給閥的儀表空氣信號增加。這是一個“氣開”閥,需要更多的空氣壓力來打開丙烷流量控制閥。這很正常。
但是,閥門位置本身沒有移動。閥門卡在關(guān)閉位置。這不正常。當(dāng)燃料氣體壓力下降時,控制室的操作員看到液化石油氣丙烷補(bǔ)給閥打開。但是面板操作員并沒有真正看到閥門的位置;他只看到閥門的儀表空氣信號。
突然,閥門猛地打開了。丙烷呼嘯著穿過閥門。汽化器中的局部液位指示飆升,燃料氣體壓力也是如此?;鹁骈y門打開以釋放多余的工廠燃料氣體壓力,并保持打開,直到蒸發(fā)器液位下降,這需要一個多小時。這一切都讓我想起了我在新奧爾良的車庫那扇黏糊糊的側(cè)門。
我用WD-40噴控制閥桿,用氣壓上下開關(guān)閥門十幾下,清洗閥桿直到閃閃發(fā)光。下一次延遲焦化器循環(huán)時,液化石油氣的流量緩慢增加,以捕捉下降的燃料氣體壓力,但不會超過壓力設(shè)定值并開始調(diào)節(jié)。
我的錯誤是我認(rèn)為現(xiàn)場儀表和控制閥工作正常。我沒有考慮控制閥故障的可能性。但至少我從我的錯誤中吸取了教訓(xùn)。
找到問題比解決問題更難,工業(yè)現(xiàn)場有的決策不能解決問題往往是沒有找到問題的根本原因。多問幾個為什么,謹(jǐn)慎決策說著容易,做起來并不容易。
這個故事也告訴我們,如果不能有的放矢,盲目認(rèn)為新控制算法或者新優(yōu)化方法能解決現(xiàn)場的問題往往事與愿違。
